1、一号机组 A、B 汽泵相继跳闸,机组因“给水流量低”MFT 动作,机组跳闸事件经过:6 月 27 日 11:15,#1 机组负荷 600MW,主汽压力 23.6MPa,主汽温度 566,1A、1B、1C、1D、1E、1F 制粉系统运行,机组控制方式为协调控制。10:58,监盘人员发现 1A 汽动给水泵后轴承测点 1 振动加大,到现场检查并测后轴瓦振动为 0.01mm 左右,同时通知热工检修人员到现场检查。11:081A 汽动给水泵跳闸,首出为“1A 小汽机后轴承振动高保护动作跳闸”。值班员立即停 1C、1E 制粉系统,解 FM 自动,手动减燃料量,同时检查 1B 汽泵 DCS 控制站指令自动加
2、 100,将 1B 汽泵控制解手动,给水流量 1150T/H,机组负荷降至 350MW.值班员调整燃料量同时着手启动电动给水泵,此时炉中间点温度由上升变为下降并趋于稳定,主、再热蒸汽温度正常,机组趋于稳定。11:16 分 1B 汽动给水泵突然跳闸,DCS 首出为“1B 汽动给水泵最小流量保护动作跳闸”、MEH 首出为 1B 汽动给水泵超速保护动作跳闸,锅炉 MFT,首出“给水流量低保护动作 MFT。值班员做停机处理和机组启动工作,12:05 锅炉点火,13:07 汽机冲转,13:56 发电机并网带负荷。经分析:1、1A 汽泵跳闸的原因是由于小汽机后轴承振动高保护动作。此保护取同一轴承 X 向、
3、Y 向两个测量值,一向振动达保护值0.08mm 与另一向振动达报警值 0.0508mm 相与,保护动作,但从当时 SIS系统记录的数据分析,X 向振动瞬时值已达到保护值,但 Y 向振动值并未达到报警值,从热工对振动监测系统检查的情况看,振动就地检测元件接线未见异常,振动监测装置未见异常,保护控制逻辑设计无误,汽泵再次冲转振动未见异常。检查近日振动曲线发现,月日日后轴测点也曾出现过两次振动异常,短时振动最高达到 0.04mm,6 月 27 日汽泵跳闸前,前轴振动 1 测点振动最高达 0.055mm, 前轴振动 2 测点振动最高达 0.045mm,从保护动作前的瞬间 SIS 系统记录的数据及运行人
4、员现场监测等情况分析,初步确定可能原因有两种情况: (一)热力系统即小汽轮机因本身原因导致振动突发瞬间异常造成,但因 SIS 系统本身采集时间原因未能记录下相关数据; (二)振动监测装置或检测元件因受外界原因干扰,造成保护不应有的动作。、1B 汽泵跳闸原因为超速保护动作,此项超速保护动作的定义为:在给水泵小汽轮机 MEH 控制逻辑中,当 MEH 处于远方控制时,转速设定值与给水泵实际转速偏差超过正负 500RPM 时,保护动作停汽动给水泵, 此保护的设计初衷为防止调门卡涩而设置。 从当时 SIS系统及操作员记录情况分析,在操作员发现 1A 给水泵跳闸后,开始减负荷降压,将 MCS 系统中锅炉主
5、控、燃料主控、给水自动均解列为手动,但MEH 控制仍为远方,1B 汽泵 DCS 控制站的输出指令自动加至 100%(对应转速 5800rpm) ,1B 小汽机高、低压调门全开,但由于低负荷(330MW)小汽机汽源不足,出力受限,小汽机转速只达到 5100 rpm5300 rpm,达不到设定转数, 造成小汽机转数的设定值与实际转数偏差大于 500rpm, MEH超速保护动作跳闸。、锅炉 MFT 原因为、两台汽动给水泵相继跳闸,电动给水泵未能及时投入,导致锅炉给水流量低保护动作。暴露问题:1、检修人员对汽动给水泵振动和振动保护的监视检查不到位,对发现的异常振动检测分析不够,最终造成设备跳闸。2、由
6、于机组 RB 功能未调试完,同时值班员事故处理经验不足,在机组工况异常,一台汽泵跳闸,给水流量波动较大时,处理过程中只是注重给水流量能够满足机组需求,而没有注意到 DCS 汽泵控制站的输出指令与实际转速偏差,没有及时降低 DCS 汽泵控制站的输出指令或解 DCS 远方控制至 MEH 本地控制,导致因小汽机转速偏差大保护动作跳闸。3、电动给水泵未处于快速备用状态,生产人员对电动给水泵快速带负荷工作认识不足,一台汽泵跳闸后未及时投入电动给水泵运行。4、生产人员对机组重要辅机保护联锁了解不全面,反事故处理能力不足。防止对策:1、小机因调门卡涩造成小机带泵运行超速的机率非常小,并且小汽机本身带有机械超速和电超速保护,取消小汽机转数的设定值与实际转数偏差大于 500rpm 跳小汽机保护,改为转数偏差大于 200rpm 报警、转数偏差大于 300rpm 将给水自动解除并强制到 MEH 本地控制跟踪实际转速。同时增加小汽机高、低压进汽调门控制指令与调门反馈信号偏差大于10%报警,以此提示运行人员调门已卡涩或指令异常。2、修改汽泵振动保护回路延时时间,由目前 1 秒修改为 3 秒。3、增加在电泵投备用