1、某厂 2 号炉贮水箱水位高 MFT 事故分析【简述】大唐滨州发电有限公司 2 号炉 2016 年 1 月 14 日发生锅炉贮水箱水位高MFT 事故。经现场调查分析,确认导致本次机组跳闸事故的原因是:1 号主汽门异常关闭后,在锅炉减负荷过程中,误投入“等离子模式”导致 A、B磨相继跳闸,锅炉热负荷迅速降低。锅炉转入湿态运行后,未及时开启溢流电动门对水位进行调整,最终导致锅炉因贮水箱水位高 MFT。【事故经过】2016 年 1 月 14 日 15:19,2 号锅炉主汽压力 24.2MPa,功率 314MW,A、B、D、E 磨煤机运行。此时,1 号高压主汽门突然关闭,主汽压力突然增大,运行人员进行减
2、负荷操作。15:21,运行人员手动停止 E 磨,此时主汽压力 28.15MPa,负荷 283MW,锅炉 PCV 阀动作。在等离子未拉弧的前提下,运行人员投入 A 层等离子模式,A 磨煤机随后因缺少点火源跳闸。运行人员投入 B 层等离子模式,B磨煤机随后因缺少点火源跳闸。15:23, 运行人员重新启动A磨煤机, 此时主汽压力20.95MPa, 负荷230MW。此后机组负荷迅速降低, 15:25, A 磨煤机再次跳闸, 因此时负荷低于 50%,且 A 层等离子未投入,且 B 层制粉系统未投入。15:26,主汽压 14MPa,负荷 149MW,贮水箱水位由 0 变为 20m。此处逻辑为“锅炉主汽压力
3、高于 14MPa,贮水箱液位切为 0”,即当低于 14MPa 时,贮水箱才显示液位,此时贮水箱已经满水。15:28,主汽压 11.63MPa,负荷 115MW,锅炉因“分离器出口压力低于14MPa(负荷低于 30%),贮水箱水位高于 15.95m,且对应的过热度5,延时 3S”锅炉 MFT。过程曲线见图 1。图 1 锅炉 MFT 主要参数曲线【事故原因】1 号高压主汽门关闭原因分析通过图 2 可以看到,2016 年 01 月 14 日,从 15 时 19 分 08 秒到 30 秒共22 秒的过程中,1 号高压主汽门在伺服阀的指令为 100 的情况下,LVDT 行程反馈由 95.84%至零。检查
4、其他主汽门,并未发现异常,如图 3。就地检查 1 号主汽门伺服阀接线端子排接线盒,如图 4,发现端子排潮湿,有水滴形成,进一步分析潮湿原因,为主汽门门杆漏气管道法兰漏汽,造成端子排受潮。由此分析造成主汽门关闭原因为:1 号主汽门 DEH 至 1 号主汽门伺服阀指令信号,在就地接线端子排处由于受潮造成信号异常,最终导致 1 号主汽门关闭。图 2 2 号机组 1 号主汽门伺服阀的指令及 LVDT 反馈图 3 2 号机组各主汽门关闭时间图 4 1 号主汽门伺服阀接线端子排接线盒4.2 锅炉 MFT 跳闸原因分析1 号高压主汽门突然关闭后,运行人员进行减负荷操作,手动停止了最上层的 E 磨煤机,并准备
5、投运 A、B 层的等离子进行稳燃。在未对等离子进行拉弧的前提下,先后投入了 A、B 层的“等离子模式”,导致 A、B 磨煤机相继跳闸。此后在“正常模式”下重新启动了 A 磨煤机机,但随后由于“负荷低于 50%,且 A 层无点火源”,A 磨煤机再次跳闸。由于 A、B 磨相继跳闸,只有 D 磨投运, 锅炉热负荷及锅炉主汽压力迅速降低, 锅炉转入湿态运行。但运行人员未开启溢流电动门对贮水箱水位进行调整, 最终因“分离器出口压力低于 14MPa(负荷低于 30%),贮水箱水位高于 15.95m, 且对应的过热度5,延时 3s”锅炉 MFT。阀的指令为 100 的情况下,LVDT 行程反馈由 95.84
6、%至零。检查其他主汽门,并未发现异常,如图 3。就地检查 1 号主汽门伺服阀接线端子排接线盒,如图 4,发现端子排潮湿,有水滴形成,进一步分析潮湿原因,为主汽门门杆漏气管道法兰漏汽,造成端子排受潮。由此分析造成主汽门关闭原因为:1 号主汽门 DEH 至 1 号主汽门伺服阀指令信号,在就地接线端子排处由于受潮造成信号异常,最终导致 1 号主汽门关闭。图 2 2 号机组 1 号主汽门伺服阀的指令及 LVDT 反馈图 3 2 号机组各主汽门关闭时间图 4 1 号主汽门伺服阀接线端子排接线盒4.2 锅炉 MFT 跳闸原因分析1 号高压主汽门突然关闭后,运行人员进行减负荷操作,手动停止了最上层的 E 磨煤机,并准备投运 A、B 层的等离子进行稳燃。在未对等离子进行拉弧的前提下,先后投入了 A、B 层的“等离子模式”,导致 A、B 磨煤机相继跳闸。此后在“正常模式”下重新启动了 A 磨煤机机,但随后由于“负荷低于 50%,且 A 层无点火源”,A 磨煤机再次跳闸。由于 A、B 磨相继跳闸,只有 D 磨投运, 锅炉热负荷及锅炉主汽压力迅速降低, 锅炉转入湿态运行。但运行人员未开启溢流电动门对贮水箱水