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压力容器事故调查案例(大全8篇).docx

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资源描述

1、欢迎光临安全人之家https:/小编整理了压力容器事故调查案例 8 篇,欢迎大家参考借鉴。压力容器事故调查案例 1 篇一、事故情况概述1998 年 10 月 8 日 10 时 40 分左右,哈尔滨化工二厂四车间成品库发生氧气瓶爆炸事故。导致现场的 2 名装卸工临时工1死1伤。事故发生前四车间充灌岗,操作压力为12MPa,操作温度为 20 度,成品库房有氧气瓶 45 只。二、事故破坏情况经现场勘察,共 3 只气瓶爆炸,其中 1 只气瓶外表为绿色油漆,检验期为 19891994 年,公称压力 15MPa,容积为40.4L,这只气瓶爆破成十几块碎片。碎片内壁呈黑色,断口呈“人”字纹,无明显的塑性变形

2、,全部为脆性断裂。其角阀为氩气阀。爆炸的另 2 只气瓶颜色为淡酞兰,呈撕裂状,断口有明显的被打击的痕迹,被打击处向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。另外 3 只被击穿的气瓶,均留有不规则孔洞,其中 1 只在气瓶上方,直径各约 5cm,另外 2 只在气瓶下方,直径约 8cm 和 30cm,破口向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。面积为 70m2 的氧气瓶成品库天棚和西侧墙被炸塌,山墙严重变形,铁皮包的门被爆炸碎片穿出一个直径 20cm 的洞,附近 2 处厂房玻璃被震碎。死者身体被炸成多块碎片,伤者被炸成终生残疾。事故原因分桥及结论欢迎光临安全人之家https:/从爆炸碎片的内外表面颜色看,其中 1 只气瓶的

3、碎片外表为绿色漆,内表面呈黑色,角阀为氩气瓶阀,说明这只气瓶为氢气瓶。被检回的内壁呈黑色的碎片共有十多片,其断口形貌没有明显的塑性变形,断口呈“人”字纹,均为脆性断裂。分析认为这只氢气瓶内残余有氢气。充装氧气(氢气在空气中的爆炸极限为 474 1,形成了可爆性混合气体,在转动角阀时,产生静电引发了氢氧混合气体的化学爆炸。另外 2 只被撕裂的气瓶内壁只有锈蚀,无黑色油脂,断口呈脆性断裂形貌,断口局部有明显的被击打的痕迹,内凹并有高温氧化痕迹,说明这 2 只气瓶距爆炸点很近,被爆炸碎片的冲击波打击超过其呈受力,失稳破裂,属物理爆炸。直接原因:装卸工在装运氢气瓶错充氧气前试压转动角阀时产生静电,引发

4、瓶内的氢氧混合气体爆炸,是导致这起事故的直接原因。主要原因:1.气瓶充装前检查员在检瓶过程中,由于被检查气瓶油漆脱落严重,且污物多,末认真辨认,错将氢气瓶当成氧气瓶,送充装岗充装,充装人员也未及时发现,是导致这起事故的主要原因。2.车间、工厂领导在贯彻执行国家标准规程中,贯彻执行不认真,对工人的工作质量要求不严,充装前后的检查出现纰漏,检查不够,存在问题未能及时发现,是导致这起事故的间接原因。三、预防事故发生的措施欢迎光临安全人之家https:/1.责令工厂立即停止氧气瓶的充装和检验业务,待劳动部门重新进行审查合格后,方可从事上述业务工作。2.今后在气瓶充装验收过程中,严格执行国家气瓶安全监察

5、规程和永久气体充装规定及工厂车间有关操作规程、安全规定。3.储存、装卸运输过程中,严格执行关于气瓶充装运输、储存使用安全管理规定。4.建立健全并严格执行充装前、后的检查制度,在空瓶验收工作中,对超期气瓶、漆色严重脱落,辨认不清的气瓶,严禁充装,对充装后有异常或发现漆色不对等情况时要做好记录,并报有关领导妥善处理。5.在气瓶出厂前应由专人负责试压工作,严禁装卸人员进行试压。6.工厂主管安全的领导要定期对氧气充装车间进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和处理的记录。压力容器事故调查案例 2 篇某厂在消防管道有气体压力的情况下,拆卸法兰,法兰迸出,击伤一作业人员,导致死亡。【简要经过】某厂进行消防

6、管道改造,在事故发生前 5 天已进行了气密加压试验,压力为 0.5MPa,但试验后未对管道进行泄压。4 月 12 日,一名作业人员拆卸法兰,当拧松最后一个螺丝时,气体冲开法兰,迸出的法兰将一作业人员胸部击伤,导致死亡。欢迎光临安全人之家https:/【原因及暴露问题】1.严重违章,管道未泄压直接拆卸法兰;2.违章试验,管道气密试验压力达 0.5Mpa,远超过规定值。【事故图片及示意图】【知识点】1.不准在有压力的管道上进行任何检修工作;2.按照规范进行管道气密试验,严禁超压试验。【制度规定】1.安规(热机)第 359 条规定:“不准在有压力的管道上进行任何检修工作”;2.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB 50261-2005)6.3.1 规定“气压严密性试验压力应为 0.28Mpa”。压力容器事故调查案例 3 篇一、事故概况及经过1986 年 2 月 1 日下午,江陵县某人造麂皮厂紫铜烘缸在运行中爆炸,烘缸壳体沿纵向焊缝撕开,抛出 4 米多远。强大的气浪把操作平台全部摧毁;烘缸上

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