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双鸭山包装制品厂锅炉爆炸.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:88941 上传时间:2022-02-05 格式:DOCX 页数:4 大小:13.77KB
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资源描述

1、双鸭山包装制品厂锅炉爆炸一、事故概况及经过1988 年 12 月 4 日 8 时 47 分, 黑龙省双鸭山市包装制品厂, 一台 KzL20 78型锅炉发生爆炸,死亡 5 人,重伤 1 人。轻伤 8 人,直接经济损失 120000元。该锅炉系佳木斯锅炉制造厂 1987 年 3 月出厂的产品;1987 年 7 月安装完毕, 同年 10 月投入运行使用。 根据生产工艺的要求, 锅炉运行压力为 0 69兆帕。事故当日 6 时 40 分至 7 时,由于锅炉出口处的蒸汽压力约为 039 兆帕,不能满足生产间用汽要求,生产车间停止生产,夜班司炉工将分汽缸的主汽阀关闭,停止了炉排转动,关闭了鼓风机,使锅炉处于

2、压火状态。7 时50 分左右,白班司炉工接班,为了尽快向车间送汽,未进行接班检查,就盲目启动锅炉,加大燃烧。8 时 30 分左右,白班司炉工发现水位表看不见水位,问即将下班的夜班司炉工,夜班司炉工说锅炉压火时已上满水。为了判断锅炉是满水还是缺水,白班司炉工去开排污阀放水,但打不开排污阀,换另外一人也未打开。司炉班班长来后用管扳子套在排污阀的扳手上准备打开排污阀时,此时一声巨响,锅炉发生了爆炸。锅炉爆炸后大量的饱和水迅速膨胀所释放的能量,将锅炉设备彻底摧毁。四根直径 133 的下降管已从锅筒、集箱拔脱飞出,最远达 60 一 70 米;60 根水冷壁管已从集箱全部拔脱,其中 37 根已从锅筒也拔脱

3、飞走;5 根后棚管已从管板、后集箱拔脱飞出;锅筒向前冲出 5 米撞到壁墙,从后向上向前翻转了 180 度,形成筒体底部朝天,炉排和底座也向前移动 2 米多。经现场检查,在锅筒下部排污管附近及底部前端有小面积向外凸出。后管板管群上方平板部分,四根短杆斜拉撑从管板焊口处全部拉脱,着管群最上一排管孔处以及管板边起点全部撕开,此块平板飞出 125 米远,插入冻土地内 400 毫米;后管板管群下方乎板部分,两根短杆斜拉撑与管板拉脱,同时平板向外凸出 90035030 毫米。前管板管群上方乎板部分,两根短杆斜拉撑与管板拉脱,平板向外凸出60035010 毫米,靠近管板扳边附近有向内凹变形 608620 毫

4、米;前烟箱被砸扁。左右集箱不但与下降管、水冷壁管全部分离,而且与锅炉底座焊缝全部撕开飞出。左集箱拦腰炸成两段。在截断处,集箱沿着与底部连接焊缝撕成片状, 长将近 700 毫米。 集箱端部沿下降管孔及水冷壁管孔桥处撕裂长 700毫米,宽为 150-180 毫米的裂口。右集箱变弯为 27 度,其挠度为 210 毫米。所有的安全附件和排持阀全部炸离锅炉本体,除一只安全阀和左集箱上一只排污阀未找到外,其余的的安全阀、压力表、水位计、排污阀全部损坏。找到的安全阀也仅剩下阀芯与阀座,其余的部分未找到;压力表的外壳炸飞,仅剩下损坏的表盘和弹簧管;水位表已损坏;排污阀有的已炸碎;除尘器向锅炉后方推出 20 多

5、米;风机、水泵也遭到严重破坏。二、事故原因分析为了分析这起事故的原因,事故后对锅炉的前后管板、锅筒、烟管、集箱、下降管等部位分别取样进行化学成分、机械性能、金相组织试验或分析。化学成分分析及机械性能试验结果表明,用于制造锅炉的钢材均符合标准要求。金相组织分析得出,烟管和锅筒下部未见过热或过烧组织,从而可以断定锅炉爆炸前未发生过严重缺水现象。此外,从爆破口撕开处的断口均为剪切断口,断口截面呈 45,说明是因超压造成塑性破坏。根据上述分析, 此起事故是在有较大水容量情况下,因锅炉超压所致。造成锅炉超压的原因是:1在主汽阀关闭的情况下强化燃烧。夜班司炉工人在交接班前,因蒸汽压力不足,不能满足车间生产

6、需要,擅自将进入分汽缸的主汽阀关闭,导致车间生产停机。白班司炉接班后,为了尽快向车间供汽,既未认真检查,又未监视压力表的情况下,强化燃烧,而且当时锅筒内水位较高而汽空间较小,蒸汽压力上升较快,形成超压。2安全阀犭锈死拒动。由于安全阀锈死,当锅炉内蒸汽压力达到安全阀始启压力时阀芯不能抬起泄压,使蒸汽压力继续上升直至爆炸。从找到破损的安全阀已经证实安全阀锈死。同时,锅炉爆炸前没有人听到安全阀泄放声音,从而可以断定未找到的那只安全阀也未动作。3领导责任该厂领导只抓生产不重视安全,几次发生人身伤亡事故,不认真执行国家安全法规,锅炉房安全管理混乱。4从锅炉质量问题严重锅炉制造质量也存在问题,如焊脚高度,坡口尺寸,熔深的高度均未达到设计要求。三、防火同类事故的措施1使用单位要认真执行国家安全法规,要重视安全。2制造单位要把住制造质量关,特别是焊接质量。3加强使用管理,建立健全必要的规章制度。

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