螺杆机跳车事故一、事故经过2008 年 11 月 25 日 16:53 分许,调度室通知控制室人员循环水准备停车,启动管道泵保证螺杆机运行,请班里人员做好相应的处理,工艺三班控制室人员接到通知后,打电话通知巡检人员启动管道泵循环水一会要停车。巡检工到现场启动管道泵后,工艺处理完毕返回巡检室。17:12 控制室回复调度室管道泵启动,20:43 螺杆机跳车,22:04 螺杆机再次启动。二、事故原因1、直接原因管道泵接在循环水进水管低点位置,循环水停泵后循环水系统关闭循环水进水总阀,导致管道泵进口处液位偏低,经过一段时间的运行后,满足不了螺杆机的冷却需要,导致螺杆机因温度过高跳车,这是事故发生的直接原因。2、间接原因工艺操作人员责任心不强, 操作人员业务不熟练, 对工艺流程掌握不牢固,判断处理问题应变能力差,这些都是导致此次事故发生的间接原因。三、事故防范和整改措施1、加强现场巡检,发现问题应及时处理并联系有关部门,及时解决问题,避免事故的发生。2、控制室人员应精心监控画面,发现运行参数发生变化应及时通知巡检人员去现场检查,以便及时处理,并上报有关部门。3、为预防事故的发生,启动管道泵时应及时联系有关部门,确保管道泵的进口液位。4、巡检认真,及时检查管道泵的出口压力和进口温度。5、确认备用设备的进口阀处于关闭状态。6、两套螺杆机的进口阀为防内漏,申请换成球体阀门。