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某碱厂氯乙烯爆炸事故.docx

上传人:一米阳光 文档编号:157810 上传时间:2022-07-23 格式:DOCX 页数:3 大小:13.08KB
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资源描述

1、某碱厂氯乙烯爆炸事故一、事故经过和危害基本情况。 4 月 17 0 9 时 36 分, 贵州省遵义碱厂 聚氯乙烯车间在生产禁火区内,由高处向低处扔管钳着地弹起,间 接地打在氯乙烯中间槽排污管上,使其产生局部裂缝聚乙烯单体 泄漏与空气混合,从而引起空间燃烧爆炸。事故损失。该事故致使厂房坍塌,并导致 3 人死亡,2 人重 伤,4人轻伤,直接经济损失 79. 26 万元。间接经济损失 69 万元, 损失工作日18 300 日。事故详细经过。4 月 17 日,遵义碱厂聚氯乙烯车间生产状 况和工艺操作指标均处于正常。上午 8 时 40 分,精谓工段工段长闫某开始做排高沸物操作,大约 20 分钟后,蒸谓槽

2、汽化完毕,打开 底阀排高沸物。本工段职工赵某来到现场,第一罐排完后,约 9 时 30 分闫某叫赵某别关底阀,准备排放第二罐。赵某去开蒸憎槽进 口阀时,开不动,闫某去试开一下,仍然开不动,闫某便叫赵某去拿 管钳来开.自己去检査别的设备。此时,赵某朝楼上喊人,出来的 是郑某,问:“什么事?”赵某说:“拿管钳下来”。郑某从操作室拿了 一把管钳(14 时管钳)出来,就朝正在楼下的赵某、闫某说了一句: “丢啦”。赵某说:“丢吧。”郑某将管钳朝下面丢去(高度大约 10 米) 。当管钳落地时,听到一声响,同时氯乙烯单体从中间槽底部 排污管焊接处喷出,随即越喷越大。闫某和赵某见此情况,立即离 开现场,通知转化

3、和压缩岗位停车,并叫精懈操作人员关过料阀和 全凝器进 13 阀。大约 9 时 36 分,喷出的单体扩散到空气中达到 一定浓度,加上高速喷出产生静电引起爆炸。二、事故原因分析(1)直接原因造成此次事故的直接原因是生产操作管理不力,车间不能严 格地执行有关安全生产禁令.在生产禁火区内由高处向低处乱扔 管钳着地弹起,间接地打在氯乙烯中间槽排污管上,使其产生局部 裂缝.氯乙烯单体泄漏与空气混合.加上氯乙烯单体高速喷出和氯 乙烯中间槽底部排污管短节产生摩擦静电起火从而引起空间燃 烧爆炸。(2)间接原因氯乙烯中间槽是 1995 年 4 月制造安装的,投运是 1995 年 8 月,使用时间8 个月。事故发生

4、后,经事故调查组查看罐内和排 污管短节已有腐蚀。劳动部门取样检验也证实氯乙烯中间槽和排 污管已经受到不同程度的腐蚀,特别是在排污管处已经腐蚀得比 较严重,但该厂在这次技术改造中对新设计安装的氯乙烯中间槽 在防腐方面认识不足,自以为在全国同类型企业中新安装的氯乙 烯中间槽的腐蚀不会这么快和这么严重。对中间槽的排污没有严 格的时间和周期规定。在使用过程中又没有认真巡回检查,对排 污管已受腐蚀变薄未及时发现,使其抗冲击和受压能力减弱。职工安全意识淡薄,现场安全管理松弛,操作工违章乱扔管钳 也没及时加以制止,造成了严重后果。这次事故的发生,反映和暴 露了遵义碱厂管理人员和生产操作工人“安全第一,预防为主”的 思想不牢固,规章制度的制定不严密.操作不严格。对设备可能发 生的不安全因素认识不足,考虑不周,最后导致事故发生,造成严 重的人员伤亡和经济损失。三、事故防范措施对压力容器、设备和可能会发生腐蚀的设备、管道应进行 全面认真检查.发现问题及时处理。对氯乙烯中间槽排污进行整改,增大排污管道口径,对排 污时间进行规定。点评一个小小的管钳,造成如此大的事故不是偶然的;设备 维护保养不到位,职工安全意识不到位,出现事故是必然的。

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