五号炉水冷壁管泄漏,停机处理事件经过:1 月 11 日,#5 机组正常运行。21:40 集控运行值班人员发现#5 炉给水流量大于蒸汽流量 20T/H,炉膛负压变化较大,立即进行检查,发现#5 炉 A 侧炉后墙 12 米处水冷壁管泄漏, 请示省调同意停炉。 23: 05#5机组解列。停炉检查,发现水冷壁泄漏点在 A 侧水冷壁与后侧水冷壁交界的角部,高度更换后的水冷壁弯管上部焊口以下至弯管之间,A 侧一根,后侧两根水冷壁管子泄漏,管子之间的鳍片冲刷出沟槽。抢修处理,更换泄漏及冲刷减薄壁厚超标的管段及鳍片。暴露问题:1.#5 炉 B 级检修更换水冷壁防磨弯后,原有密相区浇注料顶部平台以上300mm高度内水冷壁管频繁发生的贴壁灰反弹磨损已基本消除,现只存在贴壁灰的回流磨损,即贴壁灰下落过程遇到凸起的或大或小的障碍物而形成冲刷、掏挖。2在炉内四个角部,尤其是发生泄漏的炉后 A侧角部,引起回流磨损的障碍物主要是水冷壁鳍片,存在焊接质量不良,向炉内方向凸起,堆焊过高,打磨不平等现象造成。防止对策:泄漏处的水冷壁更换完成后必须对鳍片进行高标准打磨处理,对炉内水冷壁管及鳍片全面检查,所有存在向炉内凸起的地方彻底处理,打磨平滑。